[01779875]低品位软锰矿高效还原制备高纯电解金属锰
交易价格:
面议
所属行业:
黑色金属开采冶炼
类型:
非专利
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技术详细介绍
中国电解锰产量产能居世界第一,占世界的比例达到98%以上,但是中国锰矿石基础储量(金属量)仅占世界的8%,且73%都是贫的碳酸锰矿,富锰矿只占全部资源储量的6-8%。以碳酸锰矿为原料生产电解金属锰技术成熟,居国际领先水平,被国内外企业广泛采用。随着多年的开采,中国锰矿富矿资源锐减。锰矿资源的贫乏正制约着中国锰系产品的生产和可持续发展。在中国一些电解金属锰生产集中的地区,所用碳酸锰矿的品位已经由含锰18-20%降低到只有10-15%。而另一方面,由于低品位软锰矿的冶炼难度大,回收率低,还原过程成本过高,不管采用的是现有的火法工艺或湿法工艺,都难以经济回收矿石中的有价金属,经济效益均受矿石含锰品位制约,从而造成大量国内外含锰20-25%的软锰矿得不到利用。因而在电解锰生产领域中,低品位软锰矿的利用仍是一个空白,如何利用低品位软锰矿生产电解金属锰,特别是解决其还原工艺这一瓶颈性的技术问题,提高资源的综合利用率是一个亟待解决的课题,也是电解金属锰企业所追求的目标。这对缓解中国锰矿资源紧缺的矛盾、确保电解锰产业可持续发展具有十分重要的战略意义。该项目是开发一种以低品位软锰矿为原料,采用湿法还原浸出工艺制备电解金属锰的新技术。具体生产实施步骤:将含锰20-25%的低品位软锰矿粉碎到100-200目,用软锰矿质量的2-10倍的10%的硫酸或电解锰阳极液调制矿浆,往矿浆加入软锰矿质量的0.1-0 5倍的还原铁粉或废铁屑作为还原剂,于室温下不断搅拌反应0.5-2小时得到反应浸出液,反应浸出液用酸度调整剂调节pH为2.0-3.0,酸度调整剂为氨水,用氨水调解pH值时,如中和生成的硫酸铵浓度超过电解锰工艺所允许的浓度120-140g/L,则用碳酸锰矿或碳酸锰代替氨水调解pH值;然后加入H<,2>O<,2>将Fe2+氧化为Fe3+,搅拌净化1-2小时,除去铁等重金属离子,过滤得到漫出液,滤液用SDD深度除杂,用氨水调pH至5.0-6.7,再按常规方法进行电解生产电解金属锰。结果表明,锰的浸出率大于98%,电解金属锰的纯度大于99.8%,锰回收率大于90%。该项目在国内首次采用全湿法工艺应用于生产,减少能耗,降低环境污染,大大提高了资源的利用率,实现清洁生产。还原剂原料来源广泛、价格低廉,反应时间短,浸出工艺条件温和,锰的浸出率高,净化过程简单,且不改变现有碳酸锰矿制备电解金属锰工艺路线,为电解锰的生产开辟了氧化锰矿类的原料来源,从而缓解湘西州乃至中国碳酸锰矿供应紧张的局面,保证中国锰行业的可持续发展,具有环保和经济的双重效益。该公司通过反复实验论证,现已将该科技成果进行扩大化生产,从2010年开始投入生产,运行一年多来看,效果理想,效益可观,不仅解决了锰矿资源区域性的制约问题,也填补了电解锰行业的技术空白,技术含量达到国际先进水平。
中国电解锰产量产能居世界第一,占世界的比例达到98%以上,但是中国锰矿石基础储量(金属量)仅占世界的8%,且73%都是贫的碳酸锰矿,富锰矿只占全部资源储量的6-8%。以碳酸锰矿为原料生产电解金属锰技术成熟,居国际领先水平,被国内外企业广泛采用。随着多年的开采,中国锰矿富矿资源锐减。锰矿资源的贫乏正制约着中国锰系产品的生产和可持续发展。在中国一些电解金属锰生产集中的地区,所用碳酸锰矿的品位已经由含锰18-20%降低到只有10-15%。而另一方面,由于低品位软锰矿的冶炼难度大,回收率低,还原过程成本过高,不管采用的是现有的火法工艺或湿法工艺,都难以经济回收矿石中的有价金属,经济效益均受矿石含锰品位制约,从而造成大量国内外含锰20-25%的软锰矿得不到利用。因而在电解锰生产领域中,低品位软锰矿的利用仍是一个空白,如何利用低品位软锰矿生产电解金属锰,特别是解决其还原工艺这一瓶颈性的技术问题,提高资源的综合利用率是一个亟待解决的课题,也是电解金属锰企业所追求的目标。这对缓解中国锰矿资源紧缺的矛盾、确保电解锰产业可持续发展具有十分重要的战略意义。该项目是开发一种以低品位软锰矿为原料,采用湿法还原浸出工艺制备电解金属锰的新技术。具体生产实施步骤:将含锰20-25%的低品位软锰矿粉碎到100-200目,用软锰矿质量的2-10倍的10%的硫酸或电解锰阳极液调制矿浆,往矿浆加入软锰矿质量的0.1-0 5倍的还原铁粉或废铁屑作为还原剂,于室温下不断搅拌反应0.5-2小时得到反应浸出液,反应浸出液用酸度调整剂调节pH为2.0-3.0,酸度调整剂为氨水,用氨水调解pH值时,如中和生成的硫酸铵浓度超过电解锰工艺所允许的浓度120-140g/L,则用碳酸锰矿或碳酸锰代替氨水调解pH值;然后加入H<,2>O<,2>将Fe2+氧化为Fe3+,搅拌净化1-2小时,除去铁等重金属离子,过滤得到漫出液,滤液用SDD深度除杂,用氨水调pH至5.0-6.7,再按常规方法进行电解生产电解金属锰。结果表明,锰的浸出率大于98%,电解金属锰的纯度大于99.8%,锰回收率大于90%。该项目在国内首次采用全湿法工艺应用于生产,减少能耗,降低环境污染,大大提高了资源的利用率,实现清洁生产。还原剂原料来源广泛、价格低廉,反应时间短,浸出工艺条件温和,锰的浸出率高,净化过程简单,且不改变现有碳酸锰矿制备电解金属锰工艺路线,为电解锰的生产开辟了氧化锰矿类的原料来源,从而缓解湘西州乃至中国碳酸锰矿供应紧张的局面,保证中国锰行业的可持续发展,具有环保和经济的双重效益。该公司通过反复实验论证,现已将该科技成果进行扩大化生产,从2010年开始投入生产,运行一年多来看,效果理想,效益可观,不仅解决了锰矿资源区域性的制约问题,也填补了电解锰行业的技术空白,技术含量达到国际先进水平。